編者按:面對國際國內(nèi)嚴峻的經(jīng)濟形勢,云錫廣大干部職工積極貫徹落實集團公司黨委、集團公司提出的挖潛節(jié)支14條措施,大力實施低成本戰(zhàn)略,牢固樹立“過緊日子”的思想,集團公司兩會把“扎實開展‘管理創(chuàng)新年’活動,大力實施低成本戰(zhàn)略”寫進了2009年工作指導思想當中,兩會后全集團掀起了精細管理、挖潛增效的工作熱潮,各級各類生產(chǎn)經(jīng)營管理人員認真貫徹兩會精神,給創(chuàng)新管理、挖潛增效不斷賦予新的含義。為充分展示廣大干部職工立足崗位、降本節(jié)支、創(chuàng)新創(chuàng)效的突出做法,我們緊跟“管理創(chuàng)新年”活動進程,廣泛征集“創(chuàng)新管理、實施低成本戰(zhàn)略”的典型事例,原來推出的“創(chuàng)新管理 挖潛增效”欄目更名為“實施低成本戰(zhàn)略”,望廣大通訊員深入采訪,努力發(fā)現(xiàn)全司生產(chǎn)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中挖潛節(jié)支的典型人物和典型事例,宣傳先進經(jīng)驗,推廣典型做法,為實現(xiàn)2009年生產(chǎn)經(jīng)營目標任務而奮力拼搏。 馬礦福利廠干部職工緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標,樹立過緊日子、苦日子、打持久戰(zhàn)的思想,認真貫徹集團公司“兩會”精神,以技改挖潛創(chuàng)效、節(jié)支降耗,落實低成本戰(zhàn)略,節(jié)支降耗工作取得實效。 馬礦福利廠把節(jié)支降耗作為工作重點落實到車間、班組和每個職工。所屬車間按照 “一廠一策”、“一品一方案”和先算后干的原則組織生產(chǎn),以精細管理挖潛創(chuàng)效,以技術改造降低生產(chǎn)成本。一是銅車間循環(huán)再利用帶式真空過濾機真空泵冷卻所需的生活水,使每小時的耗水由4噸降為1噸,每月可節(jié)約生活用水500噸以上。二是改造選礦車間、銅鉍車間供電系統(tǒng)的配電房,采用新型節(jié)能變壓器和微電腦繼電保護裝置,對電氣設備功率因素自動補償,保護設備,減少線路損耗,降低電耗。三是組織人力大修三臺裝載機,節(jié)約修理費用4000多元。四是加強豐枯、峰谷用電管理,做好避峰、讓峰工作,選礦車間每月節(jié)約電費近3000元。五是以節(jié)支降耗合理化建議活動推動技改。 銅車間在合理化建議活動中針對回收利用生產(chǎn)原料中存在的不足,創(chuàng)新回收再利用方式,降低生產(chǎn)成本。萃取劑和煤油是電極銅生產(chǎn)過程中的主要原料,過去,回收利用萃取生產(chǎn)中萃取劑和煤油,是用桶將這些可再次利用的原料,一桶一桶地打到萃取箱里,這樣,不僅勞動強度大,而且在提取的過程中有滴漏浪費,還影響了環(huán)境衛(wèi)生。針對這些問題,萃取組職工提出《改進回收箱高差有效回收有機相》的建議得到采納。現(xiàn)在,采取在每個回收箱的底部增加兩個開關,通過多次攪拌,使絮凝物中的泥漿與萃取劑、煤油充分沉淀、分離后,再通過新加裝的兩個開關將萃取劑、煤油分別放到回收箱進行回收再利用。這樣,既減少了勞動強度,改善了環(huán)境衛(wèi)生,又提高回收利用率。改造后,噸銅煤油單耗比定額計劃降低15%,萃取劑降低6.6%,每月節(jié)約煤油、萃取劑3604.5元,一年可節(jié)約43254元。 |